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黔南精炼渣,重庆西辅冶金,精炼渣质量

二、通才炼钢厂目前的状况   由于目前通才炼钢厂没有铁水预处理工序,从高炉到转炉的铁水S含量较高,即使是在82B生产期间,其S含量经常在0.030-0.035%之间,要想将82B的S成分控制在0.010%以下,精炼仍需承担较重的脱硫...


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精炼渣生产厂家,精炼渣质量,精炼渣价格,精炼渣

二、通才炼钢厂目前的状况

   由于目前通才炼钢厂没有铁水预处理工序,从高炉到转炉的铁水S含量较高,即使是在82B生产期间,其S含量经常在0.030-0.035%之间,要想将82B的S成分控制在0.010%以下,精炼仍需承担较重的脱硫任务。从SWRH82B前期的生产情况来看,转炉供给精炼的钢水S含量基本在0.026-0.035%之间,有时甚至高达0.040%以上,前期的精炼渣碱度控制靠近于低碱度渣,且精炼供给连铸的钢水温度需考虑连铸过热度控制,这与脱硫条件“高温、高碱度渣”存在矛盾,导致精炼工序的脱硫效果明显降低。





   前期生产过程中精炼渣碱度控制在1.6-1.8之间,渣中Al2O3控制在7%左右,精炼脱硫率在57-63%之间,精炼渣价格,成品S含量也基本在0.012%左右,B类夹杂物评级在0.5级左右。鉴于成分S的控制,在此之后的生产中,为保证产品S含量控制在0.010%以下,后期的生产过程中适当提高了精炼渣的碱度,将其控制在1.8-2.0之间,Al2O3控制在4-5%之间,脱硫效果有所改善,目前可控制到0.010%以下,B类夹杂物的评级亦在0.5级左右,基本满足产品要求。

2、目前精炼使用的常规造渣材料主要为石灰、萤石、精炼渣、电石、硅粉和碳化硅等。钢水精炼时添加一定量的石灰、萤石、电石,有利于钢水脱氧、脱硫,但是石灰的加入增加了渣中CaO的含量,提高精炼渣的碱度,精炼渣生产厂家,与帘线钢低碱度精炼渣控制相悖。此外,石灰的熔点为2500℃,而为保证合适的连铸浇铸温度,精炼控制钢水的温度基本在1520~1580℃左右,在精炼过程不易熔融,因此石灰作为辅助造渣材料使用。而精炼渣中含有很高的Al2O3,不能作为82B的造渣材料,因此需要新的造渣料,精炼渣质量,目前使用的是硅灰石。

   硅灰石是天然的低温熔化材料,具备固有的助熔性能、成分稳定、纯度高、碱度(CaO/SiO2)趋于中性等优良特性。对于帘线钢的精炼而言,最有效控制夹杂物形态的精炼渣就是硅灰石或其相似成分,特别是硅灰石中Al2O3的含量甚微,使制成的精炼渣吸附钢水中有害杂质Al2O3的能力极强。此外,硅灰石的熔点低,仅为1540℃,易熔融,且当硅灰石与少量萤石混合时,熔点将降至1200℃,有利于精炼时迅速成渣,缩短精炼时间,黔南精炼渣,达到净化钢水的目的。



在钢包炉出现的初期,通常使用CaO—SiO2—A1203—MeO系渣作为精炼渣,其中渣的成分视所处理的钢种来确定。

为在流动性好的时间段进行脱硫反应,必须使渣中CaO活度高,同时,渣与钢水的氧活度低。

渣和钢水间硫的分布系数如下列方程:

lgLспπ=-2.78+0.86 [(CaO)+0.05(MgO) ]/ [(SiO2+0.6(Al2O3)]-lgα0спπ+lgfsспπ

式中(GaO)等——渣中相应氧化物的重量百分比;αo——钢中氧活度,%;f——硫活度系数。

列出了渣和钢水之间硫L分布系数与渣中FeO含量的关系。渣中氧化铁极好浓度应为0.5%左右,可保证硫的分布系数大。

众所周知,渣中氧化镁含量达5%时碱性渣较稀,而达8%时渣变稠。因钢包内衬屑碱性,渣中MgO有利于保护包衬,实际上渣中MgO含量少时可添加镁粉保证其达到6—8%,因此,为了提高渣线区的强度建议出钢时添加镁粉。说明了渣中氧化钙对脱硫反应平衡的影响。只有当渣中的CaO达到一定值时,渣中硫化物的含量大。从上述可知,在GaO为58%~62%时,精炼渣拥有较高脱硫率。



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