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                                                                       精炼渣脱硫效果 

  合成渣配合埋弧渣一起使用,造渣过程埋弧效果好,精炼渣商家,大大提高了LF炉的热效率,造渣10min后,基本形成了w(FeO+MnO)<1%的渣系,黄石精炼渣,且碱度较高,满足了脱硫的热力学条件,获得了良好的脱硫效果。从表2可以看出:在平均吨钢用量为9.31kg合成渣和2.79kg埋弧渣的条件下,脱硫率达到80%左右,尤其在造渣开始的10min内,脱硫效果明显,脱硫率达75%左右。





  注:S1、S2、S3、S4分别表示转炉出钢时、精炼前、精炼10min后及精炼完成时的硫含量;η12、η14分别表示出钢到精炼前及出钢到精炼完成的脱硫率。




  许多使用钢包炉的钢铁公司精炼渣是由石灰萤石(CaO,70~75%:CaF225~30%)组成。这些固体合成渣在70年代被广泛使用。出钢时使用固体合成渣可保证钢水脱硫率达30~40%。

   出钢通常持续5~15min(这与炼钢设备的类型和容积有关),固体合成渣在钢水液面达到钢包高度的1/4~1/3时加入,这样钢水和渣的相互作用时间为3~10min,在这段时间里渣应该完全被熔化。在钢包炉中精炼渣与钢包衬接触时间长达40~50min,并且因电弧加热使渣升温,使热量传给钢水。

   在这种条件下用固体合成渣作为精炼渣是不合理的。在炼钢温度下CaO活度的提高和CaO快速溶解,且在电弧的作用下渣中氟化钙快速挥发分解成有害Hydrofluoric acid。除此之外还严重侵蚀钢包衬,特别是在渣线区削弱包衬的强度,从包衬角度考虑,在钢包炉使用固体合成渣是不经济的。另外,精炼渣价格,以氟化钙为主的固体合成渣影响氢的去除。萤石相对于固体合成渣中的其它成分成本较高,这样就提高了精炼费用,固体合成渣通常在出钢时用,而对于钢包炉来说使用固体合成渣在经济和环保方面不合理。



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